汙水處理時氨氮和(hé)COD很低,總氮很高,是什麽原因?
來源:忘忧草日本在线播放WWW盛環保 發布時間:2022-08-11
其(qí)實,氨氮達(dá)標,TN降不(bú)去的問題並不複雜,有(yǒu)時候調整一下參(cān)數就達標了。
一、缺少碳源
在硝化反硝化過程中,去除TN要求的CN比理論為2.86,但是實際運行中因回流攜帶的DO的原因,CN(COD:TN)比(bǐ)一般控製在4~6,缺少(shǎo)碳源,是(shì)我目(mù)前遇到很多(duō)朋友TN不達標的*多的原因之一!
解決辦法:
按CN比4~6,投加碳源,並根據出水TN調整碳源投加(jiā)量!社區(qū)有碳源計算的軟件,如有(yǒu)需要的小夥伴(bàn)可以計算一下!
二、內回流r太(tài)小
AO工藝的全稱是倒置硝化(huà)反硝(xiāo)化工藝,AO工藝的脫氮效率和內回流比成正比!根據脫氮效率公式η=(r+R)/(1+r+R),因為R一般是固定的,而且(qiě)控製比例(lì)較小,所以(yǐ),控製比大(dà)的內(nèi)回流比r,越大脫氮效率越高,有些汙水處理(lǐ)內回流泵部分損壞或者選型太小,會導致(zhì)脫氮效率低!
解決(jué)辦法:
提(tí)高內回流(liú)比r在200~400%(有的脫氮工藝是(shì)內外回流合並在一(yī)起的,內外回流比也要控製在這個範圍,這個範圍既保證了汙(wū)泥的回流,也保證了硝化(huà)液的回流,保證反硝化的脫氮效率)
三、反(fǎn)硝(xiāo)化池(chí)環(huán)境破(pò)壞
這種情況的出現(xiàn)的標誌是,反硝化池DO大於0.5,破壞(huài)了缺氧環境(jìng),使(shǐ)兼性異養的反硝(xiāo)化菌優先(xiān)利用氧(yǎng)氣來(lái)進行異養代謝,而不是利用硝態氮,使硝(xiāo)態氮無(wú)法脫除,導致(zhì)TN的整體(tǐ)升高,反硝化(huà)池缺氧環境破壞,後麵(miàn)往往帶來的可能是氨氮的超標,原(yuán)因(yīn)是硝化細(xì)菌無法形成優勢菌種,不過曝氣池(chí)足夠(gòu)大,還是沒(méi)有問題的!
解決辦法:
1、內回流過大,導致攜帶DO過多的,調小(xiǎo)內回(huí)流比或者關小(xiǎo)內回流處曝氣。
2、其(qí)他問題導致的(de)DO高,例如進水與水麵相隔過(guò)高,導致跌(diē)落充氧,要減少高度差等。
四、反硝化反應(yīng)時間不夠
在設計規範中反(fǎn)硝化池的水力(lì)停留(liú)時間(HRT)要求在2~10h,也就(jiù)是*低的HRT要控製(zhì)在2h以上,低於(yú)*低停留時(shí)間反(fǎn)硝化會進行的不徹底,這種情(qíng)況的出現,主要是前期設(shè)計水量(liàng)過小導致的!
解(jiě)決辦法:
1、超出(chū)設計標準的進水量導致的HRT縮短,可以考慮增加反硝化池的容積(jī),例如新建或者將一(yī)些過餘的建築改(gǎi)成反硝(xiāo)化池(chí)。
2、汙泥回流導致的HRT縮(suō)短,在實際中水力停留時間的計算需要(yào)算上汙泥回流的量,汙泥回流比越(yuè)大反硝化(huà)的HRT越短,過大的汙泥回流會導致反硝化的HRT不足,這一點很少有(yǒu)人去考(kǎo)慮,其實汙泥回流並不需要控製很大,控製的越大,回流汙(wū)泥濃度越小,回流(liú)中水越多!這(zhè)種情(qíng)況(kuàng)可以適當控製汙泥回流比來解(jiě)決。
五、脫氮(dàn)效率過高
在設計規範中脫氮效率(lǜ)一般(bān)在60~85%,問題中一級(jí)AO脫氮效率(lǜ)已(yǐ)經超過了90%,對於市政汙水來說已經很不錯了,但是在高氨氮的工藝廢水(shuǐ)中,要求TN達到一級A,對一級AO工藝來(lái)說有點強人所難了。
解決辦法:
采用二級或者多級(jí)AO的工(gōng)藝來解決。
六(liù)、含n雜環有機氮(dàn)
有些含氮有機物,普通的生化無法破(pò)環,導致無法脫除,這種情況比較少見,主要是某一類廢水上(shàng),這種情況下(xià)主(zhǔ)要是工藝選型問題,沒有考慮有機氮氨化(有機氮轉化成氨氮)的過(guò)程。
解決辦法(fǎ):
1、增加水(shuǐ)解酸化的預處理。
2、水解酸化無法破環的,增加高級氧化預處理。