一(yī)般A2/O工藝流程當脫氮效果好(hǎo)時(shí),則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮(dàn)除磷的效果。所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。
① 在設(shè)計和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%。
》一般回流到厭氧段的(de)汙泥回流比為(10~20)%,其餘的(de)則回流到缺氧段。
》這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解(jiě)氧量,*大(dà)限度地維持了其厭氧環境,同(tóng)時又(yòu)保證了所需的汙泥濃度。
② 原汙水應能同時進(jìn)入到厭(yàn)氧段和(hé)缺氧段。
》根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。
》有關(guān)研究表(biǎo)明(míng),如要獲得較高的脫氮除磷效(xiào)果,可按1/3汙水流入缺氧(yǎng)段來設(shè)計。
③回流汙泥的提升用潛汙(wū)泵代替螺旋泵(bèng),同時回流汙泥和汙水進(jìn)入厭氧段和(hé)缺氧段均采用淹沒式入流(liú),以減少複氧。
④厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率一般按3~5W/m3來(lái)設計(jì)。
》過(guò)大則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過小則(zé)混合液中(zhōng)的汙泥可能沉積下(xià)來。
⑤取消消化池,將(jiāng)剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用(yòng),這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷(lín)的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼(jiān)顧脫氮除磷二方麵的要求,一般汙泥齡為15~20d為宜。
⑦混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求(qiú)較高和降低運行費用二個方麵
》一般(bān)取(300~400)%為(wéi)宜,此時(shí)脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧(yǎng)池設計成同心圓式,外圓(yuán)為(wéi)環形好氧(yǎng)池,采(cǎi)用轉刷曝氣(qì)推流;
》同心(xīn)圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用(yòng)潛水攪拌器(qì)攪拌推流。
》從厭氧段出(chū)來的混合液通過缺氧(yǎng)池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔牆上(shàng)的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流(liú)量由控製旋轉(zhuǎn)門的開啟度(dù)來調節,使回(huí)流混合液不需用(yòng)泵(bèng)提升,大大節約了能耗,又(yòu)保證了(le)較高的脫氮率。
》昆明第(dì)二(èr)汙(wū)水廠就是采用該(gāi)種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計中,要取得較好的處理效果和比較靈活(huó)的運行條件
》一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷(hé)率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧(yǎng)段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中(zhōng)水力停留時間一般為6~8h,三段水力(lì)停留時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。